•
47 •
轴承保持架动平衡检测难点攻关
刘海波①;古毅于;张凯锐①;王涛①
(①中国航发哈尔滨轴承有限公司,哈尔滨150050;②哈尔滨东安汽车动力股份有限公司,哈尔滨150050 )
摘要:航空轴承是在高转数条件下工作的。要提高轴承使用寿命和使用性能,提高轴承保持架的动不平衡量是有效措施之一。通
过对轴承保持架动平衡工装进行优化,实现了保持架动不平衡量的精准检测,也为后续去重平衡工作奠定了基础。经过实验验证,该 优化方法合理可行,其经验可推广给其它无芯轴类产品动平衡研究。
关键词:动平衡;动不平衡量;去重平衡;使用寿命1概述
轴承是在高转数条件下工作的,如果轴承保持架的加 工精度不高、存在质量偏心,那么轴承高速运转时会产生
振动和噪音,甚至导致滚动体和保持架、保持架和内套或
架与工装相对周向或轴向窜动,影响检测数据的准确性,
由于检测值重复性差需要多次检测验证,且需要去重平衡 的工作量大,导致保持架动不平衡量检测工序生产效率
低。见图1所示,平衡旋转前在保持架和工装上画一条红
平衡旋转后保持架和 外套之间偏磨、发热,从而影响轴承的使用寿命和可靠性。 色标记线确定二者的装夹位置关系,
工装上的红色标记线发生了圆周方向上的错位。而且,在 所以,需要对保持架的不平衡量进行检测并控制。
随着对轴承使用性能要求的提高,原来动平衡工装的 平衡旋转过程中,保持架与工装会发生轴向窜动甚至脱
发现保持架与工装之间存 设计结构及精度很难满足目前轴承保持架动平衡精度的 离。经过理论分析和实际测量,
在旋转平衡检测时,保持架处于涡动旋转状 要求。主要表现在:检测动不平衡量的数值不具有重复性, 在配合间隙,态,由平衡原理可判定:保持架与工装之间存在间隙是检
题,直接影响动平衡工序的检测效率和检测数值的准确性, 测数据不稳定的根本原因。导致保持架动不平衡量不能准确检测,工作效率低等问 使公司动平衡工序日益显现为保持架生产过程的瓶颈工 序,公司产品的动平衡精度水平在同行业不具备竞争优势。
2原因分析
2.1动平衡原理
所谓平衡,即检查并在必要时调整转子的质量分布, 以保证在对应的工作转速频率下,使剩余不平衡或者轴颈 振动和(或)作用于轴承的力在规定限值内的工艺过程。保持架动平衡是将保持架和穿心辅助轴置于动平衡 机的支架上旋转,根据平衡机测出的数据对保持架的不平 衡量进行校正,校正采取手工方式在保持架的端面去除材 料的方法,去除材料的位置根据平衡机显示的不平衡量的 角向位置确定。
2.2原因分析
使用原动平衡工装平衡检测保持架时,经常发生保持 送机正常使用的影响,现有涡轮蜗杆丝杠张紧装置的结
图1保持架与工装发生周向窜动
对多件动平衡工装的加工精度进行检测,以心轴的轴
线为基准,测量工装轴向定位面对基准轴线的端面摆动即 垂直度,如图3所示,测量值范围为0.01耀0.2mm。通过计构,工人劳动量大,丝杠锁死的难题。
②论文采用液压驱动的原理,完成了配仓刮板输送机 液压张紧装置,避免工人劳动量大,丝杠锁死的难题,运转 平稳、可靠性较高,具有良好的使用价值。
参考文献:
[1]中国矿业学.矿山运输机械「Ml.北京:煤炭工业出版社, 1980,10.
「2]孙志礼,陈良玉.实用机械可靠性设计理论与方法「Ml.北 京:科学出版社,2003.
「3]陈维健,齐秀丽.矿山运输与提升设备「Ml.北京:中国矿业 大学出版社,1997.
「4]濮良贵,纪名刚.机械设计「M].北京:高等教育出版社, 2006.
「5]刘文彦.刮板输送机的技术现状及发展趋势「J].煤炭企业管
图3螺旋推料器结构
理,2006(7)58.
•
48 •
内燃机与配件
外引导结构的工装,在右侧端面增 加了环带设计以改善其加工的工 艺性,提高其加工精度,避免垂直 度超差。
5动平衡操作方法
步骤一、检测工装的加工精 度,满足条件的工装才能使用,条 件是心轴左侧的回转面和右侧回 转面的同轴度臆0.005mm,定位圆 环的内外回转面相对于心轴的回
图2保持架与工装存在配合间隙
转轴线的同轴度臆0.01mm,轴向定 位面与心轴的回转轴线的垂直
度臆0.01mm;
步骤二、将外引导保持架装入工装上,三个螺纹孔内 各旋拧一个螺钉,标记三个螺钉旋紧状态的位置;步骤三、松开三个螺钉,将外引导保持架取出;
步骤四、将三个螺钉旋拧至步骤二标识的位置后,采用 去重方式对工装进行动平衡实验,使带有螺钉的工装不 平衡量控制在已设定好的平衡保持架平衡精度的1/10- 1/5;
步骤五、将外引导保持架再装入步骤四中动平衡检测 和修整结束后的工装上,使外引导保持架的任意三个横梁 对着相对应的螺钉,旋拧螺钉至步骤二标记的位置;
算和现场验证,垂直度接近0.01mm,平衡检测值小且相对
稳定;而垂直度接近0.2mm,平衡检测值相对较大且不稳 定。分析认为,工装的垂直度是影响检测数据准确性的主 要因素。
3技术措施预提高动平衡检测效率和检测数值的准确性,解决动 平衡工序生产现状,提升公司产品在同行业中的动平衡竞
步骤六、将步骤五装有外引导保持架的工装放在动平
衡机上设定为翻转补偿平衡方法,设定好后进行第一次启 动机器;
步骤七、待步骤六平衡机显示值稳定后,将外引导保 持架相对工装翻转180毅再次装夹,旋拧螺钉至步骤二标 记位置,进行第二次启动机器;
步骤八、待步骤七平衡机显示值稳定后,进行第三次 启动机器复测;
争优势,必须实现以下两点:
步骤九、如果步骤八检测得到的外引导保持架的不平
① 提升提高动平衡工装加工精度。技术措施是:设计
衡量不能满足工艺要求,按照动平衡工艺技术要求和平衡
动平衡工装结构方案时需考虑工装的加工工艺性;
机显示的不平衡量角相指示位置进行材料平衡,在外引导
② 提高保持架与工装的配合度。技术措施是:控制批
保持架两端面磨削去除材料,使外引导保持架的不平衡量
量保持架加工尺寸散差,并控制保持架与工装的配合精度。
符合工艺要求。
4动平衡工装优化设计
6试验验证
轴承保持架的结构呈圆环形,是没有旋转轴的零件,
使用改进后的工装时采取翻转补偿的平衡工艺模式,
采用卧式平衡机检测不平衡量,必须借助辅助穿心轴,装
可以将工装的不平衡量、保持架与工装配合间隙的不平衡
夹后再进行平衡检测。而穿心轴自身及穿心轴与保持架的 装夹配合度会存在一定的不平衡量,其会影响保持架不平 量影响误差分离出来。
优化后的工装能够有效地实现快速装夹,明显减小了 衡量检测的精准度。所以改进设计结构时考虑到了工装的
保持架平衡误差的影响,检测的数值较工装改进前的数据 加工工艺性。
经过分析论证,以及对工装加工过程的工艺难点进行 更精准了,原来同批次保持架的不平衡量仅50%能满足
cm,其余>2g.cm;工装改进后同批次保持架的不平衡 排除,最终设计螺钉径向卡紧式设计方案,以圆周三等分 1-2g.螺纹孔的设置有利于螺钉旋进锁紧保持架,并且三等分可
实现保持架位置调心,螺纹孔配合径向螺钉旋进锁紧保持 架,防止保持架与工装在高速旋转状态下发生圆周方向相 对位移;径向锁紧可实现保持架与工装间隙始终保持同一 角相,消除保持架与工装之间的配合间隙影响。
对于以保持架外径为装夹配合面的组合结构工装,即
量80%可满足臆lg.cm。
7结束语
通过对轴承保持架动平衡工装进行优化,实现了保持 架动不平衡量的精准检测,也为后续去重平衡工作奠定了 基础。经过实验验证,该优化方法合理可行,其经验可推广
给其它无芯轴类产品动平衡研究。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容