44 高桥石化 2008年2月 降温引起的热疲劳。 2.5腐蚀产物分析 有高度的局部性。 (3)在破口附近,可看到光滑的腐蚀区域和堆 积着很厚腐蚀产物区域,光滑的区域是高温水将 腐蚀产物冲走的结果,大部分呈暗黑色,局部区域 呈蓝黑色。破口区域的内壁金相上存在大量的密 如蛛网的微裂纹,是碱腐蚀的典型特征,破口金相 上表明,内壁脱碳严重,中间存在少量脱碳和珠光 能谱分析结果表明,除含有铁的氧化物外,腐 蚀产物中含存在大量的铜、硫、硅、磷等杂质元素。 这说明给水中铜含量非常高,由于给水中的铜和 铁在蒸发受热面上易于沉积,其积垢速度与自身 含量成正比,与锅炉受热面热负荷的平方成反比。 由于杂质元素结垢是水冷壁爆管的主要原因。 体球化现象,外壁组织正常。在远离破口区域的 向火侧组织正常,没有发生性能的劣化。 (4)水冷壁爆口呈脆性的开窗状,鼓胀不明 显,呈不规则的四边形,爆口边缘厚钝。分析试验 还表明断口晶间断裂的脆性断裂,氧化严重,局部 3 结论 根据宏观观察、金相分析、断口分析和腐蚀产 物分析,水冷壁爆管原因分析如下: 区域存在因反复蒸发一冷却导致的疲劳现象。 综上所述,水冷壁爆管的主要原因是由于杂 质元素的腐蚀沉积导致局部结垢引起的碱腐蚀。 (1)炉水中含有大量的水垢,水垢起因于水中 含有大量的高价铜和高价铁元素,特别容易在蒸 发受热面上沉积,当高价态的铜铁沉积在水冷壁 管上时,它们和水冷壁发生电化学反应,结果是铜 和铁的高价氧化物得到电子而还原,水冷壁的基 4 建议 (1)加强锅炉炉水的全过程管理,特别是重视 从凝汽器进入锅炉给水系统的炉水。 (2)严格执行锅炉定期排污工作,从操作工艺 执行上,保证炉水的质量,特别是减少炉水浓缩造 成水冷壁腐蚀。 (3)加强事业部的水质管理,进一步完善水质 体组织因失去电子而发生阳极溶解,随着腐蚀的 进行,较大的腐蚀坑形成,表面的腐蚀产物和水中 的硫、硅、磷等杂质元素慢慢沉积,导致水冷壁管 的局部温度升高,为碱性的炉水发生局部浓缩提 供了非常有利的环境。 (2)随着腐蚀的深入,覆盖的腐蚀产物逐渐变 厚,局部的温度由于导热不良逐步上升,随着温度 全过程监控体系,做到定期检验和不定期检验相 结合,提高水质管理水平。 (4)对在役锅炉水冷壁系统进行必要的普查, 根据炉管实际运行状况,确定防范对策。 的升高,碱腐蚀的速度加快,生成的氢气在高温下 夺取渗碳体的碳生成甲烷,导致局部脱碳,腐蚀越 严重,脱碳现象也越严重,因此,碱腐蚀的脱碳具 公司90%以上轴承由日本NSK提供 公司与世界知名的轴承生产商日本NSK公 司签订轴承优惠价零库存协议。炼油事业部早在 1998年就与NSK公司签订了轴承零库存协议。 为了将轴承供应零库存协议扩大到全公司,2007 年11月,公司有关处室与供应销售部一同去上海 NSK轴承公司,签订零库存协议。按协议,炼油 精细化工事业部改进9909 工艺确保清洁生产 精细化工事业部二车间通过对9909产品生产 工艺的改进,既提高了产量,又降低了操作工的劳 动强度,强化了清洁生产。精细化工事业部要求二 车间组织力量积极从工艺方面设法解决问题。二 事业部今年与NSK公司签订轴承合同40万元, 化工事业部12.5万元。公司装置中的风机、泵、 车间一方面申购劳动防护器具,一方面对装置出料 系统进行改革,将出料方式由200kg一次改为1t 一马达使用大量的轴承,在检修时需要更换。虽然 次,通过减少出料次数来减少员工与物料的接 公司采购轴承批量不大,但NSK公司以优惠价优 先供应我公司,并提供规范的服务,为我公司员工 进行轴承使用、维护的专业技术培训。 新闻中心 曾惠平供稿 触。另外,车间还计划建造一个二甲苯槽,用泵输 送原料来改变手工出料的方式。工艺改进后,现场 操作更加方便、简洁,环境也有所改善。 新闻中心李昆供稿
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