通过以上改进措施,涟钢低碳钢种的热轧板卷的脱单率由改进前的2.16%,降低到改进后的1.0%以下,如图7。
3 结语
a. 通过应用扫描电镜分析、能谱分析和金相分析等手段,说明线状缺陷产生原因是连铸坯表面皮下夹渣引起的轧制起皮。
b. 氩气流量自动控制,适当调整塞棒吹氩流量,减少因氩气原因造成卷渣。
c. 当插入深度持续增加时,每个水口窄边液面的翻腾时间与裸露时间呈下降趋势,且卷渣程度较低。浸入式插入深度调整为150~170mm,有利于降低卷渣概率。
d. 在保证保护渣消耗量的前提下,选用高粘度保护渣提高钢渣界面能,能减少结晶器卷渣几率,提髙铸坯质量。
参考文献
1 白小波,顾欣荣. 带钢表面翘皮缺陷与板坯缺陷对应性关系研究[C]. 第七届中国钢铁年会论文集. 北京:冶金工业出版社,2009:405.
2 李殿明,邵明天等.连铸结晶器保护渣应用技术[M]. 北京:冶金工业出版社,2008.4.
图6 保护渣粘度与线状缺陷的关系
图7 改进前后的脱单率对比
3 蔡开科. 连铸坯质量控制[M].北京:冶金工业出版社,2010.5. (审稿:温德智)
专利技术
一种薄板坯连铸连轧流程生产半工艺冷轧硅钢的方法
专利号:ZL 200610031808.1
发明人:吴光亮;郑柏平;焦国华;彭明耀;
周 鉴;周 屿
本发明公开了一种薄板坯连铸连轧流程生产半工艺冷轧硅钢的方法,在BOF冶炼过程中采用全程底吹氩工艺,出钢时向钢包中加入复合脱氧剂、金属铝进行初脱氧,加入金属锰、硅铁、磷铁进行合金化,对钢包中钢水全程吹氩,用
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LF炉进行钢水精炼,由CSP连铸机将钢水铸成铸坯,铸坯经TF炉均热后由连轧机组轧成热轧板卷,热轧板卷酸洗后经毛化辊连轧机组冷轧成冷轧板卷,再经退火炉进行退火处理,退火后的板卷经平整机组进行延伸率为2~18%的平整,用拉矫机组进行板形校正,分卷包装入库。这种生产半工艺硅钢的方法可节约设备投资,扩大薄板坯连铸连轧的产品范围,提高薄板坯连铸连轧产品的附加值。
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