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以水稳油确保老区断块持续稳产

来源:世旅网
摘 要:单元自1965年投入开发以来,现已进入特高含水开发阶段,在长期的注水开发过程中,高渗透层被水冲刷强度远大于低渗透层,在注水井与油井之间形成特高渗透条带,流动孔道变大,使油层平面和纵向上非均质更加严重。油水井井况问题日益突出,导致部分井停采停注、或带病注水,注水有效率受到很大影响,严重制约着单元开发效益的提高。因此,精细水井管理,强化有效注水,以水稳油,是减缓递减,实现单元持续稳产的一重要措施。

关键词:问题水井 自然递减 含水 上升速度 一、单元概况

单元位于草三区的西北部,为一地堑式长条状断块,其北、东、南三面以1、3、4、5号大断层为界与坨30、坨11和坨21断块相接,西部与边水相连。除5条边界大断层外,内部还有10条次一级小断层,断层均为正断层,多数近似东西走向,边界断层密封性较好。总体构造为东北方向抬起,向西开口的负向簸箕状构造。

该单元为三角洲前缘亚相反韵律沉积,储层岩性以中、细砂岩为主,其次为粉砂岩和泥质粉砂岩。储层非均质性严重,纵向上层内各韵律层间渗透率差异大,渗透率最大值6020×10-3μm2,最小值130×10-3μm2,储层非均质性强。平面上,储层物性的变化主要受沉积微相变化控制,河口坝主体微相渗透率最高,河口坝侧缘等微相渗透低,不同沉积微相渗透率分布存在较大差异。 二、单元存在问题

单元目前处于特高含水开发后期,开采年限长,单元的整体稳产主要受以下几个方面的影响:

1.套损影响严重

随着单元开发年限的增长,单元油水井套损现象日益突出。油井套损严重影响了油井的补孔改层等措施的实施或造成油井交大修,水井套损则造成注水井停注或分注井被迫改光管,单元井网受到严重破坏,储量失控严重,注水有效率降低。井况问题很大程度上制约了水井的分层状况,无法实现细分注水或重分层,从而使部分井的层间干扰问题得不到进一步改善。 2.水驱效果变差

随着开发年限的增长,单元综合含水不断升高、单元存水率不断降低,采出程度递增变缓,总体看来,水驱效果变差。很大程度上受问题水井增多的影响。一季度虽然治理了一批问题井,但受井况及井筒状况影响,新增问题水井层出不穷,严重影响单元的层段合格率及分层注水有效率,使水驱效果变差。 3.层间干扰严重

单元各小层间渗透率差异大,吸水能力差异大,层间矛盾突出,高渗透层干扰低渗透层现象突出。

4.地层能量亏空

随着注水状况变差、注采比降低,单元压降逐渐变大,地层亏空日趋严重。由单元近10年开发曲线可以看出,动液面下降明显,能量逐渐变差。 三、阶段调整工作及效果分析

根据单元存在的问题及剩余油潜力主要做了两方面工作:完善注采井网,恢复失控储量;精细水井管理,协调注采关系。 1.完善注采井网,恢复失控储量

针对单元井况问题引起的井网不完善,在注采对应状况认识基础上,通过新井、水井大修、油井补孔改层等措施,完善注采井网,恢复失控储量。 1.1新井井区

c1-20井区位于单元南部储量失控部位,含油面积0.25km2,控制储量28.9×104t,累

采油6.01×104t,采出程度20.8%,剩余地质储量22.9×104t,剩余可采储量4.7×104t。c1-20井区目前无井控制,结合历史注采流线分析,该井处于断层遮挡区,历史流线波未波及,过路油井c1-18井末期日产油5.1t,含水63.5%,反应该井区剩余油富集,因此井区署更新油井c1-20井完善井网,挖掘剩余油。投产初期效果较好,目前生产形势较稳定,日增油3.8吨。

1.2水井大修井区

c1-15井自2011年10月作业交大修,井区位于单元西南部水驱储量失控部位,含油面积0.16km2,地质储量30.0×104t,采出程度仅31.37%,剩余可采储量1.6×104t,剩余油潜力较大。由于井区水井多层合注且该井套坏停注,在层间干扰的影响下,潜力层沙二1、2层无法形成有效注采流线。导致井区沙二1-2层系水驱失控储量达20.56万吨,造成该井区潜力区域得不到有效水驱动用。因此对该井实施大修扶停,开井后油井能量恢复,含水下降,效果较好。

2.精细水井管理,协调注采关系

2014年上半年,针对水井层间差异大、注水管柱有效注水寿命短等造成的水驱效果差,实施了一系列重分层、细分注水、调剖等水井工作量。 2.1细分注水与调配相结合,均衡储量动用

c1-12井区共有3口油井,2口水井。该井区水井c1-12分层吸水量差异大,层间干扰严重;次流线方向采液量低,能量差,主流线方向采液强度大,造成平面储量动用不均衡,且主流线方向强采强注严重,造成油井含水居高不下。 为减缓层间干扰,对c1-12井实施下测调一体化管柱细分四层段注水,实施后效果良好。 2.2分析利用历史数据,确定调剖水井

c1-29井区共有2口油井,1口水井,井区内水井c1-29于2014年5月作业重分层因井况差改光管,因层间差异大,水量主要集中在23层,且主流线方向采液量大,与水井间形成大孔道窜流,含水高;而次流线方向采液量低,能量差。为减缓油井含水上升速度,增加水驱波及面积,对水井c1-29实施大剂量调剖,剖初期,油井含水有一定程度下降,下步继续观察调剖效果。

四、下步工作方向与指标预测 2014年工作将继续围绕水井开展,通过水井作业、扶停、增注等措施,使水井“注上水、注好水、注够水”,进而完善井网、弥补地层能量,在保证地层能量及注采均衡的基础上,实施油井措施。

1.精细水井管理,提高有效水驱开发效果

下步将通过以下措施,精细水井分类治理,提高单元水驱开发效果:

一是套坏停注水井扶停,完善井网提高注采对应率,预计实施4口;二是利用测调一体化管柱细分注水,减缓层间干扰,预计实施3口;三是套损光管井利用贴堵后小直径分注技术实现分层注水,预计实施2口;四是通过检管、酸化,补充地层能量,预计实施3口。 2.优选调剖水井,均衡纵向驱替

在采液强度大,动态对应明显井区实施水井调剖,以减缓油井含水上升速度,下步预计实施3井次。

3.配合水井调剖,在部分井组实施不稳定注水

对采液不均衡井组、高含水高液量亏空严重井组,配合调剖实施先提水后压水,确保高采液井区能量稳固且有效防止水窜。 五、结束语

对于长停井不放弃,搞清井况状况,仔细分析潜力大小,分析上返采油或注水可行性,争取变废为宝。对于问题水井及暂时无法测调的水井,及时调整水量,密切联系动态,在水

井无法有效分层注水的情况下防止油井水窜。对于采出程度较高的高含水油藏,措施挖潜难度较大,运用堵水调剖能较好的控制油井含水、减缓自然递减。

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